競爭力就在改善的細節中!
一向在中華汽車力行「合理化」的黃文成認為,產品要有競爭力,就要成本低,要想辦法在管理上達到最適的合理化及效能化。所以要積極建立觀念,「讓每一個人都明白,公司的錢就是你的錢。」
他不但推動「零績思考」,讓員工都有「省一塊錢是一塊錢」的想法,也想辦法讓員工感受到降低成本的重要性。黃文成舉例:假如公司獲利率只有5%,等於要有20億的營業額,公司才能夠賺到1億元。但其實只要一點點的節省,做到營業額的二十分之一,就同樣有1億元的利益。
而為了持續降低成本,中華汽車還設立一套改善提案制度,鼓勵員工想辦法為公司省錢:若員工替公司節省100萬元,就會相對得到5%的獎金。光是去年中華汽車就有8萬件的改善提案件數,成本節省效益高達1億1,500萬元,也頒發了約1千萬元的獎金。精益求精的改善提案
陳閔揚低頭看著小則節省幾萬元、大則節省上百萬元的機具模型,對於合理化能發揮得如此淋漓盡致,也感到不可思議。
他跟著生產線的小組長,踏進裝配區內,實地觀察一項「自動分離隔熱板,快速取件」的改善提案:小組長先轉身敲擊零件至上方的車殼,將槌子放回原位時,會同步以磁鐵吸附下一塊隔熱板,並自動為輪軸蓋上油。這項改善提案不需要額外的電力,僅運用物理原理,平均每一次可節省8秒鐘的作業時間。
此外,中華楊梅廠為了節省能源成本,還自行開發一套全廠區空氣、水及電力的監控模組。裝配一課副理吳志勇解釋,過去的電力使用量,都要靠人員一一去抄錶,不但浪費人力,該數據也不見得能反映實際狀況。有了監控系統,全區的能源使用量都可即時觀測。根據統計,它每年可節省達550萬元,又可收得e化管理的效益。
「我們為了節省空氣、水和電力,真的可以說是到了不擇手段的地步,」這雖然是吳志勇在為陳閔揚簡報時的一句玩笑,卻可從中感受到員工對於合理化的投入。實地演練:裝配剎車油管、戶外試車
中午在享用中華49元的員工自助餐之後,陳閔揚再回到裝配一課廠區,要進行「剎車油管」的實際裝配工作。在上線之前,裝配一課小組長陳聰益先為他詳細解說操作方法。